一、概述
高壓液氨泵P101A/B是尿素裝置的關(guān)鍵設(shè)備,是20世紀(jì)80年代從美國(guó)SUNDSTRAND公司引進(jìn)的HMP-5112型高速離心泵,工作狀態(tài)為一開(kāi)一備,出口設(shè)計(jì)壓力為27MPa,高速軸轉(zhuǎn)速為20445R/min;其出口止回閥為單瓣旋啟式高壓自密封止回閥,結(jié)構(gòu)形式及基本參數(shù)如表1所示,主要作用為在P101A/B倒泵時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,防止高壓介質(zhì)倒流而導(dǎo)致泵葉輪倒轉(zhuǎn),起保護(hù)P101泵的作用。
經(jīng)過(guò)十幾年的運(yùn)行,兩臺(tái)閥嚴(yán)重內(nèi)漏,且P101A泵出口止回閥外漏,上述兩種故障如不及時(shí)解決,將嚴(yán)重影響尿素裝置的安全生產(chǎn),因此對(duì)其進(jìn)行了解體檢修,因泵出口止回閥同時(shí)存在內(nèi)外漏,以下就以該閥為例進(jìn)行介紹。
二、檢修時(shí)高壓液氨泵出口止回閥存在的問(wèn)題
?。?)高壓液氨泵出口止回閥因閥心*處于工作狀態(tài),使閥心穿軸孔磨成橢圓,導(dǎo)致閥心下沉,頻繁開(kāi)啟把閥座密封面下方嚴(yán)重?fù)p壞,從而造成嚴(yán)重內(nèi)漏。
(2)高壓液氨泵出口止回閥因制造缺陷和介質(zhì)腐蝕等原因,閥體外密封部分出現(xiàn)了裂痕,導(dǎo)致液氨外漏。
三、檢修方案
由于高壓液氨泵出口止回閥為焊接閥,受檢修時(shí)間的限制,不能離線修理。決定使用現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)的方法進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)針對(duì)外漏和內(nèi)漏兩個(gè)方面同時(shí)進(jìn)行:
1.外漏修復(fù)方案
(1)用小型電磨機(jī)手工打磨閥體外密封面裂痕,同時(shí)進(jìn)行表面著色探傷,直至裂紋缺陷全部消除。
?。?)選用A402焊條(鉻26鎳21不銹鋼焊條),用加熱點(diǎn)焊法補(bǔ)焊閥體外密封面打磨處。
?。?)用小型電磨機(jī)手工打磨焊接處,使其高度與閥體內(nèi)表面基本平齊。
?。?)制作內(nèi)環(huán)式研磨環(huán)。
?。?)用制作的研磨環(huán)手工對(duì)密封面進(jìn)行研磨,磨后的內(nèi)徑:160.7mm。
(6)根據(jù)磨后的內(nèi)徑配作密封環(huán)。
2.內(nèi)漏修復(fù)方案
(1)用便攜式研磨機(jī)研磨閥座密封面。保證其在硬質(zhì)合金存在的情況下恢復(fù)為圓形。
?。?)在車床上用四卡定位找到原閥心穿軸孔中心,同時(shí)進(jìn)行擴(kuò)孔。
?。?)車制兩個(gè)環(huán)(1Gr18Ni9Ti)鑲在擴(kuò)孔中。保證其在中心不變的情況下,能夠與穿軸合理配合,并點(diǎn)焊固定。
?。?)車制穿軸(1Gr13)。
?。?)用硬質(zhì)合金D547鉬焊條補(bǔ)焊閥頭,根據(jù)研磨后的閥座孔配修閥頭密封面。
?。?)試配后用紅丹試驗(yàn),保證其密封性。
四、結(jié)束語(yǔ)
按照上述方案對(duì)高壓液氨泵P101出口止回閥進(jìn)行檢修后,很好地解決了該閥泄漏問(wèn)題,經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行,使用效果良好,此次檢修對(duì)同類型廠高壓止回閥及其他自密封閥有一定的借鑒作用。
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